水暖电气知识
水泥技术|湿法回转窑窑尾电除尘器改造
2016-03-26  浏览:47
防水之家讯:我公司4台Φ3.3m/3.0m/3.3m/3.5m×118m回转窑窑尾18/2×4/350×7.0(立式、双室单程)40m2电除尘器为原民主德国产品。1994年曾对1号、2号窑除尘系统进行了改造,其中2号窑尾采用国产ADT-70m2卧式除尘器;原1号、2号立式除尘器并联,处理1号窑尾烟气。 1 窑尾除尘系统工艺流程

系统的工艺流程见图1、图2。


 图2 1号窑工艺流程及除尘示意

运行初期窑尾粉尘排放符合国家4类标准。但随着使用年限的增加,标况下窑尾排放烟气含尘浓度在324.6~3130mg/m3范围内逐渐攀升。2002年在水泥窑大修和中修时先后对1号、2号、3号窑电除尘器技术改造,改造后3台窑均实现了达标排放。

2 系统存在的问题


2.1 立式电除尘器
1)生产能力不匹配
回转窑经过40多年不间断的技术改造,台时产量由原设计的13.9t/h提高到17.5t/h;处理的废气量由设计时的1.2×105m3/h增加到目前1.62×105m3/h;标况下入口含尘浓度由容许值的40g/m3增加到107.54g/m3;系统漏风率的增加使电场风速由设计时的0.833m/s上升到1.125m/s;收尘效率降至90%以下。电除尘器出口烟气成分见表1。

注:以上数据为1号、2号、3号窑平均值。
2)内部结构受损
除尘器内部混凝土结构(+21.595m)损害严重,尤其是上部锥体部位混凝土钢筋锈蚀严重,钢筋外露,墙体时常掉块撞击沉淀极极板、电晕线,使之变形,甚至块状物体掉入电场内部造成短路。
3)极板腐蚀严重
边排沉淀极极板腐蚀变形严重,电场放电、烟气急速膨胀造成变形、锈蚀开裂,极间距发生变化,工作电压无法保证,电场短路停车的情况经常出现。
4)供电电压偏高
供电电压可达55~75kV,电流20~100mA。电场电压偏高,闪络频繁,电场击穿现象严重,火花放电导致电场燃烧和轻度爆炸;电容电流密度很小,电场强度低,粉尘迁移速度降低。供电系统经常出现击穿高压电缆绝缘的故障;供电柜的供电性能不佳,不能满足电场供电及操作要求。
5)振打装置失灵
电场振打清灰装置生锈失灵,振打冲击力弱,无法及时剥离片状粉尘,极板捕捉粉尘能力降低。
6)电场温度低
1号、2号立式除尘器并联后,分流风量不均,电场温度低,除尘效率时高时低,难以稳定。
7)未设置温度报警装置
系统电场没有装设相应的温度报警装置,时常出现煤粉燃烧、烟气爆炸现象,造成电场间距变化。
8)未采取保温措施
高压真空室没有采取保温措施,冬季温度低、湿度大,放电现象严重。
高压穿墙石英套管不但未采取保温措施,且密封存在缺陷,影响供电等级的提高。
2.2 卧式电除尘器
卧式电除尘器主要技术参数见表2。

 1)极板锈蚀变形严重
除尘器超过维修期限,电场内部两侧壳体锈蚀穿孔;两极大面积发生不同程度的变形,极间距减小,影响电场供电性能和粉尘驱进速度。
2)管道长且漏风
烟气管道长,压力损失大,冷烟室、风机至烟囱进出口管道无保温层,尾温降低幅度大,导致两极及壳体锈蚀严重,烟气管道穿孔,系统漏风严重,不但增加了风机的负荷与耗电量,工艺操作难度逐年加大。
3)振打装置变形严重
阴极振打为底部传动,振打锤及锤头严重变形,传递力弱,电场内两极积灰厚,形成“包灰”,使得电晕线放电不良,导致电压、电流下降。
4)供电装置落后
电场供电系统装置相对落后(户内式变压器),电缆击穿故障多、供电不稳定,供电等级低;高、低压控制装置容量小、故障频率高;振打控制系统电缆绝缘老化,故障率高。
5)自控配置低
原CO分析仪自动控制配置较低,且年久失修、失灵,除尘器长期存在事故隐患。电场没有装设温度报警装置。
6)保温层厚度不够
原设计本体保温层厚150mm,未考虑系统热耗大、温度降幅大等因素,致使三电场温度过低,冬季灰仓、卸料器及螺旋输送机时常出现结露堵塞。
2.3 燃烧器
窑头单通道燃烧器相对落后,操作难度较大,跑煤或给煤不足现象时有发生;导致窑尾温度变化大,除尘运行不稳定。

3 设备及流程的改造


3.1 立式除尘器
1)+21.595m混凝土结构采取内部表面处理,内植筋加固,内层钢板焊接,钢板与混凝土墙体之间采用拉铆焊接,中间浇注细石混凝土,钢板表面进行耐温耐腐蚀涂料处理。植筋、拉结筋剖面见图3、图4。


 经此处理,增强了除尘器混凝土结构的整体强度,解决了以往墙体脱落掉块造成电场短路的问题,减少或降低了电除尘器故障率。
2)整修阴极小框架,采用BS电晕线,更新变形、锈蚀严重和靠近墙体的4排极板。
3)更新振打装置和控制线路。
4)改造1号、2号、3号除尘器烟气分流管道、风量调节闸板阀,3号窑的一部分废气分流到2号除尘器进行处理。这样,相当于扩大了3号窑立式电除尘器收尘面积(原40m2增加为60m2),见图5。


5)改进电气设备,利用L-C恒流电源,提高了电气设备的功率因数,减少了电网污染。
6)立式除尘器内部增设2层折流板,加高双室隔墙,更换恢复所有检查门、采取堵漏措施,改造后漏风率≤3%,温度提高了20℃左右。
7)1号、2号、3号电除尘器出口处安装温度数字报警仪(热电偶),设置温度报警值>158℃时,系统自动掉闸,有效防止跑煤、流煤情况下电场内部出现燃烧及爆炸现象。
8)立式电除尘器高压真空室采取2kW电加热器,使温度显著提高、湿度减小,放电次数降低。
9)高压穿墙石英套管采取保温措施,改善了密封结构,提高了供电等级。
3.2 卧式除尘器
1)顶部、侧面及进出喇叭口敷设3mm钢板,内加150mm保温岩棉,壳体保温厚度达到300mm;更新检查门、增设防爆阀,改进后系统密闭性及安全性大大提高。
2)更新沉淀极极板,采用480“C”板,修复极板悬挂梁,更换沉淀极撞击杆;调整极间距,电场一律采用390mm宽间距,极板、电晕线共减少7排,有效除尘面积降低了8.7%,但不影响除尘效率。
3)更新电晕线,一律采用BS电晕线。
4)阴极振打由底部改为中部振打。
5)恢复CO分析仪及窑头二次显示与报警装置;在除尘器入口处安装了温度数字报警仪(热电偶),设置温度报警值为158℃,超过该温度自动掉闸,防止跑煤、流煤情况下电场内部出现燃烧及爆炸现象。
6)改进电气设备,利用L-C恒流电源,提高了电气设备的功率因数,减少了电网污染;卧式电除尘器3个电场分别由内式改为户外式高压硅整流变压器(并进行扩容改造),输出电压直接进入电场,提高供电等级,有效解决了电缆击穿故障和供电不稳定的问题;高、低压控制一律采用PLC自动控制装置,自动化程度提高。
7)改变除尘器烟气进出口管道走向,并敷设150mm厚岩棉保温层。经改造,降低了系统阻力,电除尘器进出口温度分别提高10~20℃,高出露点温度50~65℃,冷凝结露现象消失。改造后工艺流程见图6。


防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
更多»您可能感兴趣的文章:
更多»有关 防水涂料 的产品:
  • 水暖电气资讯
  • 发表评论 | 0评
  • 评论登陆
  • 移动社区 天花之家 木门之家 灯具之家 铁艺之家 幕墙之家 五金头条 楼梯头条 墙纸头条 壁纸头条 玻璃头条 老姚之家 灯饰之家 电气之家 全景头条 陶瓷之家 照明之家 防水之家 防盗之家 博一建材 区快洞察 建材 枣庄建材 临沂建材 南昌建材 上饶建材 抚州建材 宜春建材 吉安建材 赣州建材 鹰潭建材 新余建材 九江建材 萍乡建材 景德镇陶瓷 石家庄建材 衡水建材 廊坊建材 沧州建材 承德建材 建材之家 企业之家 720全景
    (c)2015-2017 Bybc.cn SYSTEM All Rights Reserved