水暖电气知识
水泥技术|煤磨袋式收尘器的技改措施
2017-01-10  浏览:36
防水之家讯:1.MDC89-7袋式收尘器存在的问题
(1)设备导流板损坏。(2)外壳和主风道严重变形。(3)反吹风道变形穿孔,提升阀密封不严。清灰时,风量流失严重,不但起不到清灰作用,反而给设备增加运行阻力,产量降低,更为严重的是增加了系统中氧含量,带来安全隐患。(4)设备老化,粉尘排放严重超标,系统运行阻力大、能耗高,给企业带来经济损失和环境污染等问题。(5)检修强度大,换袋麻烦,每个滤袋重达50千克,每次换袋需12人。


2.技术改造方案及实施
由于工艺布置及土建的局限,只能在原设备基础上进行改造,设备无法扩大,进、出口位置不能改变。为了节约费用,利用原收尘器的土建基础,保留原收尘器的通风管道、灰斗、拉链机和卸灰阀,改造更换上箱体。为了满足生产的需要,改造后的袋式收尘器是非标准、规格为FGM-IO的气箱脉冲袋式收尘器。改造后的袋式收尘器进、出风口还是放在设备的中部,进风管与排风机的位置不变。
由于设备超宽超高及土建限制,设备无法整体运输、安装。为了保证设备安装质量和运行效果,将设备制作成片,现场组装。
改造前安装在煤磨顶部的3台MDC89-7反吹袋式收尘器,由窑尾空压机班1台20立方米/分的压风机供风,该压风机的拖动功率为135千瓦,由于距离远,气压损耗大。经过计算和选型、改造后,在煤磨袋收尘器送灰拉链机旁安装了l台无人值守的OG25型单蜗杆式空压机(其拖动功率仅为35千瓦,排气量为3.1立方米/分),就可供应3台袋收尘器的用风量。
改造过程中主要拆装顺序如下:(1)拆除MDC89-7反吹袋式收尘器上箱体保温层。(2)拆除MDC89-7反吹袋式收尘器上箱体,并用手砂轮将切口磨光找平。(3)吊装焊接FGM-10气箱脉冲袋式收尘器的外箱板、端板、风道侧板、倒流板、风箱隔板和风室隔板。(4)吊装焊接花板、净气室和防爆门。(5)安装压气管路、滤袋、电路。(6)敷设收尘器外保温层。(7)安装OG25型单蜗杆式空压机。(8)PLC控制柜的安装及放线。
安装过程中,所有焊缝必须连续焊满,确保气密性;焊接隔板要求达到垂直度的要求,花板要求达到水平度的要求。


3.FGM-IO气箱脉冲袋式收尘器的特点
FGM-10气箱脉冲袋式收尘器采用脉冲清灰的方式,它的过滤面积为685平方米,’耗气量需0.9立方米/分,气压≥0.5兆帕。耗气量的大小,可根据运行阻力调整清灰期间隔时间来改变。该袋式收尘器使用覆膜抗静电滤料的滤袋,覆膜滤料的优点是:表面过滤易清灰、粉尘剥离性好、阻力平稳。FGM-10气箱脉冲袋式收尘器分为10个独立室,每个室为56条滤袋,每条滤袋重5千克,换袋时只需一人就可进行。其清灰装置采用意大利产TURBOFP60脉冲阀。清灰时分室分箱进行,减少了二次吸附。
FGM-10气箱脉冲袋式收尘器的
防爆措施比较先进,因袋收尘器内部是分箱的,如出现故障(燃烧爆炸时)也只对一个室造成影响,不会波及其他箱室,且每个箱室都装有防爆门。而MDC89—7反吹袋式收尘器若出现故障,整套滤袋都会受到影响。
FGM-IO气箱脉冲袋式收尘器的控制系统,采用PLC编程控制器。它和以前使用的MDC89-7反吹袋式收尘器的TMK控制器相比,功能要强大得多。它具有超温报警、故障报警及袋收尘器超温后岗位工不在现场,它会自动放冷风和自动锁定排风机,保证系统的安全等功能。
FGM-10气箱脉冲袋式收尘器清灰控制流程如下:
收尘器阻力达到1500帕(可自行设定)一第一室提升阀关闭8秒一第一室电磁脉冲阀开启0.1秒清灰一间隔时间8秒一第一室提升阀打开8秒一第二室提升阀关闭8秒,第二室电磁脉冲阀开启0.1秒清灰一间隔时间8秒一第二室提升阀打开8秒一第3室提升阀关闭……直至最后一室清灰完毕;当系统阻力升到设定值时,第二次清灰周期开始,整个过程由PLC控制。


4.注意事项
袋收尘器是一种高效收尘设备,其操作管理要求高,在设备改造的同时,要加强岗位工的培训,加强设备的日常管理工作和设备的日常维护保养,达到正常运行的目的。袋收尘器的日常管理和日常维护保养工作重点要做好以下
两点:(1)加强对袋收尘器管理与监控,作好设备运行记录,及时发现问题及时处理,防止设备带故障运行造成故障范围扩大。在袋收尘器的运行过程中,应每隔l小时检查一次。(2)每月检查一次滤袋,如滤袋破碎要及时更换。


5.改造后的效果
韶峰水泥集团有限公司对直径2.5~3.9米风扫式煤磨袋式收尘器进行技改后,取得了较好的经济效益和社会效益。-
(1)减少了外排煤粉灰。经环保部门验收,改造后收尘器排放浓度≤50毫克/平方米,减少排放煤粉灰60千克/,j、时,一年可创效益30万元。改变了煤磨生产环境,改善了厂区的卫生环境,减少了对大气造成的污染。
(2)改造后袋收尘器事故减少,运行费用低,管理方便,收尘器随机运转率达100%,每年可减少维修费用10多万元。同时煤磨的台时产量由改造前的12吨提高到现在的14吨,煤粉电耗由改造前的12.5千瓦时/吨下降到现在的11千瓦时/吨。
(3)改变供风后,运行费用低,原需1台20立方米/分的压风机,其电机功率为135千瓦,而改造后所用0G25压风机的电机功率仅为35千瓦,每年节约电费约30万元。
(4)滤袋使用寿命延长,每年少用滤袋4套,节约经费近8万元。
(5)工人的劳动强度大大减少。

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