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水泥技术|预粉磨加仓技术可大幅度提高中小型磨机产量
2017-01-10  浏览:36
防水之家讯:在新型干法占主导的地区,立窑企业转型粉磨站,可以解决部分立窑企业退出问题。但是,目前大多数立窑企业还不具备转型粉磨站的实力。如何立足现有装备,大幅度地提高磨机产量是大多数中小水泥企业面临的问题。由于历史原因,我国立窑水泥企业在上世纪90年代以前建成的生产工艺线,生料配1台椎2.2×6.5m磨,水泥配1台椎2.2×6.5m磨,中间1台立窑。磨机普遍直径小,长径比偏短(L/D≈3),粗磨仓中研磨体抛落高度低,冲击能力有限,细磨仓长度短,研磨能力不足,不仅产量低,而且出磨水泥细度偏大。

由于我国自2001年4月1日起执行ISO水泥标准,产品细度一般控制在R80=3%以下,不仅导致磨机产量大幅度降低,而且水泥中熟料掺入量也显著增加,致使企业经济效益严重下滑。根据我国现有国情,目前还不可能一举将这类磨机淘汰掉,当务之急是如何采取相应措施,充分挖掘其生产潜力,以达到降低电耗,提高企业经济效益的目的。现就这个问题提出几点见解,供业内人士参考。

预破碎难以大幅度提高磨机产量目前,市场上常用的几种熟料破碎机细碎熟料效果均不理想。颚式破碎机、反击式破碎机运转率高,但破碎比小;冲击式破碎机喷射口磨损太大,易损件更换频繁;锤式破碎机磨损大,难以正常工作。而其他一些近年来推出的破碎机普遍破碎比不高,细粉含量不多,提高磨机产量的幅度在20%~40%左右。

水泥预粉磨加仓技术

1.开路粉碎。目前中小水泥企业使用二仓短磨、小磨的较多。磨机一仓主要功能是粉碎,二仓主要是研磨,物料在磨内停留时间太短,物料磨不细。开流磨要考虑两仓的平衡问题,特别是磨机的流速要控制恰当,一仓的球径不能太大,否则流速太快,不能和磨机二仓粉磨能力相适应,一仓球径小,粉碎能力就差,降低磨机粉碎功能。圈流磨一仓选粉机回粉会显著抬高磨机仓位,降低钢球冲击势能,同时,回粉在钢球和大颗粒物料之间形成垫层,进一步弱化一仓粉碎功能,严重影响磨机粉磨效率。在磨机前增加1台球破磨,相当于把粉碎仓移到磨外,球破磨专职粉碎,磨机专职研磨,实现开路粉碎。

2.闭路研磨。采用圈流循环工艺,通过选粉机将合格品作为成品选出,不合格品返回磨内重新粉磨,不仅可以减少物料的过粉磨现象、提高磨机产量,而且产品细度易于调节,可适应生产不同品种、不同强度等级水泥的需要,不失为磨机增产节电的一种较好途径。

磨内选粉可以将粗颗粒物料返回粗磨仓重新冲击粉磨,进入细磨仓的物料颗粒较均匀,不夹杂大颗粒物料,段的研磨能力能够得到充分发挥。出磨物料中微粉多,再通过选粉机将部分较粗物料选出,重新送回磨机进行粉磨。因回料颗粒组成较为均匀,对新入磨的粗颗粒物料的屏蔽作用大大减弱,使新入磨的大颗粒物料能够得到充分的冲击研磨,对提高粗磨仓的冲击研磨功能十分有利。因此,采用这种粉磨工艺时,产品中微粉比率大,不仅磨机产量显著提高,而且产品细度也会得到提高。

预粉磨加仓技术主要产品XM型球破磨采用滚动轴承、中心传动,主要工作部分是装在2个大型轴承上水平放置的回转筒体。在仓内装有几种大规格的研磨体,一般是钢球,为了防止筒体被磨损,在筒体内壁上装有衬板。当球破机回转时,研磨体在衬板面产生的摩擦力作用下,黏附在筒体内壁的衬板上,随筒体一起回转,并被带到一定的高度,下落时把物料击碎、粉碎。同时,随着研磨体的相对运动,细碎的物料进一步被研磨粉化。合格的物料被筛选出球破磨,不合格的继续粉碎,实现了高硬度物料的超细粉碎。该技术于2007年3月通过中国建材机械协会组织的专家鉴定,规格参数如左下表所示。

磨内结构必须同步改造采用XM型球破磨,入磨物料发生了很大的变化,入磨粒度90%小于2mm,因此,球磨机内部结构要进行相应改造。磨机仓长要调整,一仓长度需要缩短0.5~1块衬板的长度。隔仓板采用带筛分装置的隔仓板,可有效控制大颗粒物料进入研磨仓,目前筛分隔仓板形式较多,但需要解决好筛分与磨机通风的矛盾。在此基础上,研磨仓采用小规格钢段,可有效增加水泥中3~32滋m颗粒的比例。钢球的最大直径以Φ80mm为宜,平均球径Φ55~60mm;二仓选用规格为Φ20mm×25mm~Φ14mm×18mm耐磨性好的小钢段,增加研磨体表面积,提高研磨能力。同时要改小卸料蓖板的蓖缝,否则小钢段研磨一定时间后会随物料卸出;2个仓研磨体填充率相等或二仓高出1%~2%。

江苏JS水泥厂,原有1台Φ2.2×6.5m水泥磨,配套选粉机GX2.5旋风式选粉机,HKZD3500静电除尘器。粉磨立窑熟料:d80≤60mm,dmax=100mm,温度80℃,易磨性0.97;混合材料:粉煤灰15%、矿渣5%;水泥品种:P·C32.5,细度≤4%,比表面积286m2/kg,台时产量13t.先后采用细碎机、磨机串联等技术改造措施,每次改造都取得了一定的效果,但是,难以大幅度提高磨机产量,如增加细碎机后,生产能力达到15.5t/h.2006年采用预粉磨加仓技术进行改造,拆除细碎机,采用球破磨作预粉磨,生产能力达到22t/h.2006年,选粉机更换为O-X型涡旋式选粉机,同时对磨内进行改造,隔仓板改为筛分式,蓖缝8mm、筛缝1.5mm,二仓研磨体用Φ14mm~20mm耐磨性能好的小钢段,卸料蓖板用30mm钢板切割蓖缝制作;加强磨尾出料口处的锁风,增加磨内通风量。改造后系统产量22.5~23t/h,较采用细碎机时提高45%,系统理论电耗由36kWh/t降到27.5kWh/t,节电23.6%;水泥成品(80滋m)筛余3%左右,比表面积335~345m2/kg,在水泥强度等级不变的条件下增加混和材掺量5%以上。

河南HT水泥厂有2台Φ2.2×6.5m磨机,配套JXW600高效转子式选粉机,HKZD3500静电除尘器。粉磨立窑熟料:d80≤60mm,dmax=100mm,温度95℃,易磨性0.99;混合材料粉煤灰9%、石灰石4%;水泥品种是P·O32.5,细度≤4%,比表面积286m2/kg;生产能力为14t/h.2007年,购买了1台XM30型球破磨作为2台磨机的预粉磨设备。技改后,XM30型球破磨产量达到60~65t/h,出料小于2mm的占90%以上,全部小于3mm,0.08孔筛余在40%~60%,细粉含量很高。在Φ2.2×6.5m磨机磨内结构未改造前,由于选粉机能力偏小,效率偏低,磨机产量较低,比表面积在290m2/kg;对磨内结构进行改造后,产量提高,系统理论电耗由34kWh/t降到28kWh/t,节电17%;水泥成品(80滋m)筛余<3%,比表面积330~335m2/kg,在水泥强度等级不变的条件下,增加混合材掺量4%。

传统中小型磨机产量低、能耗高,生产成本高、效益低,不符合国家产业政策要求。但通过相应的技术改造,不仅可以大幅度提高水泥的产量,而且改善了水泥的比表面积、颗粒级配等技术指标,增产节能效果好。各企业可因地制宜地采取相应措施,以充分挖掘Φ2.2×6.5m水泥磨的生产潜力,从而达到提高产量、降低粉磨电耗及水泥中熟料掺入量、提高企业经济效益的目的。

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