水暖电气知识
水泥技术|5000t/d生产线试生产中主机设备出现的问题及处理
2017-03-19  浏览:45
防水之家讯:我集团公司投资建设的渤海水泥集团5000t/d生产线于2007年11月27日点火生产,该项目由中材国际南京水泥工业设计研究院设计。本文介绍该生产线主机设备在试生产中出现的主要问题及处理方法。

1 回转窑轮带托轮轴瓦发热
Φ4.8m×74m回转窑投料后,托轮轴瓦从窑头(1号台南北两侧)、窑中(2号台北侧)到窑尾(3号台北侧)先后出现了发热现象,特别是1号台北侧托轮铜瓦局部磨损严重。经分析,一是在安装时轴瓦与轴刮研时没有研磨好而发热;二是轴瓦与轴刮研时的接触是在冷态下,在投料后,受热辐射影响而膨胀,导致接触面变化,形成初期试生产的发热;三是回转窑在砌筑耐火砖过程中形成局部变形,导致窑在径向方向受力不均,在窑提速情况下轴瓦因接触不好而发热;四是润滑油黏度指标不合格,在温度稍高时形不成油膜而发热。

解决办法:一是将1号台南北两侧托轮拆下来解体,对托轮轴与瓦重新研磨、验瓦,达到了托轮轴与瓦接触要求,组装后现场安装;二是对2号和3号台托轮采用往托轮轴上打“点滴”——人工加油措施,直到发热消退后停止;三是采用黏度大的润滑油;四是采取降温和减少热辐射——在3组托轮台附近增加冷却轴流风机以降低温度,在3组托轮上面加装隔热板以减少热辐射;五是尽量避免热态时急停窑。

2 轮带向窑头方向窜位撞掉挡环及挡块
经检查发现,1号和2号台托轮摆成了“八”字形,使轮带与托轮接触面受力不均而导致移位。

解决办法是:根据中心线复核情况。将北侧三挡托轮不同程度向后移动,使1号和2号台托轮中心线平行。轮带复位:在窜位轮带一侧的固定垫板上,圆周8等份地焊上特制M48顶丝顶在轮带上,用辅助传动转窑,各个顶丝转到回转窑上部时就顶紧,循环往复顶紧各个顶丝,将轮带缓慢顶回,在顶轮带前用专用加油枪给轮带与垫板之间注油。这种方法比传统的用顶丝调整托轮使轮带复位简单而有效。

3 菲斯特转子秤喂煤波动大频繁出现断煤现象
通过现场检查和分析,采取了以下措施:①调整转子秤间隙到0.3mm左右,并且规定现场维修人员定期检查调整;②仓和下料管助流压力调整到≤0.4MPa,转子秤壳体清洗压力调整到≤0.2MPa;③煤粉水分必须控制在2.0%以下,环形助流器的循环助流时间要根据下煤状况及时调整,遵循越短越好的原则,如果下煤稳定,可关闭自动助流系统,根据需要强制助流;④煤粉仓要保持料位在40%以上;⑤每次给煤量的调整应<0.5t/h;⑥调整罗茨风机供风系统旁路管道上的阀门开度至合适位置;⑦定期清洗或更换罗茨风机进风口过滤网,以免积灰过多而增加通风阻力;⑧改变秤体消风管道的走向。原设计秤体消风管(返风管)直接接到煤粉系统主除尘器入口,由于磨尾排风机风量大(120000m3/h)、风压高(11500Pa),导致消风管道内负压较大,下到转子秤的煤粉被反抽到管道内,造成管道积煤堵塞,转子秤内余风不能及时排出,煤粉仓内起拱而煤粉下不来,转子秤断煤。针对这种情况,把消风管道接至煤粉仓顶部,使秤体与煤粉仓内负压保持一致,然后从仓顶接一条管道引至新安装的防爆除尘器内,这部分含尘气体进行单独处理,净化后的气体直接接入主除尘器出口管道上。这样改造后,不但解决了消风管道积煤问题,而且也降低了电能消耗。改造前,只要窑运转,煤磨系统主除尘器及风机就必须运转,而窑的运转率比煤磨要高,这样,就损失了部分电能。改造后,煤粉仓仓满后,煤磨系统就可以停下来。根据2008年生产统计数据,回转窑总运转时间5344h。合计222.7d,煤磨每天运转16h就能满足窑的运转,平均有8h停磨时间,全年节省电能222.7×8×560=997696kWh,合费用54.87万元(按0.55元/kWh计)。

4 生料立磨主电动机电流大
ATOX52.5立磨主电动机电流在510~520A之间徘徊(额定电流526A),间歇超过额定电流,磨机在低产状态下运行。经分析认为,磨机风环处喷口速度过高,经测量估算大约在65m/s以上,使阻力大大增加,是导致主电动机电流大的主要原因。

解决办法:把风环径向尺寸由原来的190mm扩大到235mm。这样在入磨总风量不变的条件下,大大降低了风环处的风速(经测量估算在50m/s左右),通风阻力和磨机压差相应降低,物料在磨内的粉磨状态得到改善,主电动机电流降到480A左右,产量稳定在420 t/h以上。只节电一项计算,电流下降30A,相应小时节电:30×6000×0.9/1000=280.6kWh/h,根据2008年生料磨运转时间4110h计算,全年节约费用280.6×4110×0.55=63.4万元。

5 分解炉锥部特定部位结皮
试生产期间,分解炉锥部结皮非常频繁,一段时期严重地制约了生产。经分析认为,分解炉两处进煤点相对于圆心点对称,其中有一点靠近三次风管进风口,三次风入分解炉时,首先和该进煤点的煤直接接触,高温三次风高速将煤粉扫向分解炉炉壁,在富氧高温的作用下迅速燃烧,释放出大量热量,从而造成该点附近局部温度过高,形成黏聚性物质,一层层黏在炉壁上,形成了厚结皮、造成系统风量明显不足,影响产质量。

采取措施:①用低硫煤,尽量避免产生较多的低共熔点物质:②将进煤点上移至三次风管上部,并且两进煤管向上稍微倾斜;③如果煤热值>22990kJ/kg,煤粉细度控制稍微粗一些(筛余在10%~15%);④增加巡检频次,定期用高压水枪清理。

6 结束语
该生产线生产调试及运行1年来,各参数基本达到了设计要求。对于调试中出现的问题,都较好地进行了解决。产量稳定在5200t/d以上,熟料标准煤耗在110kg/t以下,为企业创造了良好的经济效益。

防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
更多»您可能感兴趣的文章:
更多»有关 防水涂料 的产品:
  • 水暖电气资讯
  • 发表评论 | 0评
  • 评论登陆
  • 移动社区 天花之家 木门之家 灯具之家 铁艺之家 幕墙之家 五金头条 楼梯头条 墙纸头条 壁纸头条 玻璃头条 老姚之家 灯饰之家 电气之家 全景头条 陶瓷之家 照明之家 防水之家 防盗之家 博一建材 区快洞察 建材 枣庄建材 临沂建材 南昌建材 上饶建材 抚州建材 宜春建材 吉安建材 赣州建材 鹰潭建材 新余建材 九江建材 萍乡建材 景德镇陶瓷 石家庄建材 衡水建材 廊坊建材 沧州建材 承德建材 建材之家 企业之家 720全景
    (c)2015-2017 Bybc.cn SYSTEM All Rights Reserved